





故障现象:1、泵车在低压泵送时,换向频次越来越快,主油缸活塞杆行程越来越短,在洗涤室内看不到活塞头,即砼活塞在两输送缸靠s阀端动作。
2、按点动后退,使活塞头---后继续泵送,情况依旧。
3、高压泵送正常,怠速时,深圳精密活塞杆,两主油缸活塞杆静止不动。
故障分析:1、根据低压泵送时的现象,说明两主油缸无杆腔油量越来越多。
2、 参见液压原理图七,低压泵送时,主阀块6个高低压插装阀中1、2、3阀打开,4、5、6号阀关闭。根据故障现象,可能是5、6号插装阀阀芯关闭不严,导致低压泵送时,主四通阀a1口(或b1口)液压油通过5、(6)号插装阀芯锥面进入无杆腔的油量大于无杆腔液压油通过6、(5)插装阀锥面向b1口(或a1口)泄出油量,故两主油缸无杆腔的油量渐渐增多而产生故障。
故障解决:拆开5、6号插装阀,取出阀芯,发现阀芯锥面有磨损,阀芯与阀套闭合不严,更换两插装阀后,泵车工作正常。
活塞杆的修复之后会有一定的备用价值,如果说要恢复到原来的状态几乎是不可能的,虽然现在的活塞杆修复技术已经有了很大的进步,那也仅仅是在使用寿命上延长了那么一点
活塞杆的修复技术现在有很多方法,不过很多人知道的并不多,比如热喷涂、电刷镀、镀硬络、激光熔覆,焊接修磨技术
很多人喜欢想知道修---塞杆的方法,但是活塞杆的修复并不是那么容易非人员修复会飞人员修复完全是两个概念,所以如果想要修复,精密活塞杆抛光,请找人员是出售厂家。
一般的中间钢管与两端轴都是焊接连接的,精密活塞杆镀铬,因时沿圆周方向焊接的,所产生的焊接变形是比较小的。如果想要受压能力---,可以中间的无缝管壁厚稍微选厚些,还有精加工需安排在焊接之后。 先将要焊的部位清洗干净,然后用湿泥巴将拉痕四周围住。 车一个外径185mm、内径125mm、长150mm的圆筒当靠模(活塞杆外径125mm),沿轴线锯开,一个为粗模,另一个为精模。 选用直径2.5mm的焊条,将电焊机电---至120a,采取直线运条法平稳施焊。 全部焊完之后,将泥巴与熔渣清除干净,用粗锉沿活塞杆圆周进行进行修锉并留0.1-0.2mm的加工余量。
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